創(chuàng)新是提升員工積極性的催化劑,更是企業(yè)永續(xù)發(fā)展的動力源。近日,響水港區(qū)港務(wù)公司積極響應(yīng)鹽城港集團高質(zhì)量發(fā)展號召,立足港區(qū)實際需求,圍繞安全生產(chǎn)、節(jié)能降耗等中心工作,持續(xù)開展“五小”創(chuàng)新活動。
料斗堵料改造,提升作業(yè)效率
由于煤炭粘性較強,前期料斗設(shè)計存在缺陷,時常發(fā)生堵塞料斗口的問題,港務(wù)公司技術(shù)條線針對堵料問題現(xiàn)場研究,綜合分析出缺少分料、格柵位置偏低、料斗振動電機部位設(shè)置不科學(xué)等原因,并積極聯(lián)系廠家對料斗進行改造,大幅提升了作業(yè)效率,煤炭裝車效率從原不到650噸/小時提升到目前超過1100噸/小時。
增設(shè)自動閉門限位,提高庫區(qū)安全
按照海關(guān)監(jiān)管要求,輔建區(qū)須獨立于港口作業(yè)區(qū)外圍。港務(wù)公司輔建區(qū)內(nèi)設(shè)有污水處理站、物資庫、修理庫等輔助建筑,采用無人值守的伸縮門管理模式。原輔建區(qū)伸縮門無自動閉鎖功能,庫內(nèi)物資存在一定安全隱患,技術(shù)組針對伸縮門工作原理圖自行研究,在伸縮門上安裝了限位裝置,同時連接延時啟動裝置,保證了伸縮門在開啟3分鐘后自動實現(xiàn)閉合,有效提升了輔建區(qū)的安防能力。
加裝液壓油撐連鎖裝置,降低設(shè)備故障率
液壓油缸用來控制料斗開閉,每工班需要工作上千次,頻繁的工作加上室外惡劣工況,易出現(xiàn)斗口位置漂移,由于沒有相應(yīng)的漂移檢測連鎖部件,斗口運作至極限后液壓油缸仍施加推力導(dǎo)致開閉部件卡死損壞。港務(wù)公司技術(shù)條線針對相關(guān)問題,自行研究安裝了漂移反饋信號液壓油撐連鎖裝置,當(dāng)開口達到限位,連鎖裝置啟動,液壓油缸停止運作,在保障生產(chǎn)順利開展的同時,有效節(jié)約了維修成本。